溶剂脱蜡是石油产品精制的一种重要方法。润滑油原料通过溶剂稀释和冷冻,使其中的蜡结晶析出,从而降低润滑油凝固点的过程。工业上将含蜡原油通过原油蒸馏所得到的润滑油馏分,经过溶剂精制、溶剂脱蜡和加氢精制可制成润滑油和石蜡。
溶剂脱蜡设备工艺改进过程跟故障现象
<一>、溶剂脱蜡厂工艺改进过程
多效蒸发与富烃溶剂打回流工艺,惰性气体气提与溶剂干燥工艺多效蒸发是实现节能的关键性手段,在工艺改进过程中,可以将多效蒸发工艺作用到溶剂脱蜡厂装置,比如,三效蒸发溶剂回收工艺,实现高滤液换热蒸出率、蜡液换热蒸出率、热回收率的同时降低外供热率。与此同时,也可以将富烃溶剂打回流工艺应用到溶剂脱蜡设备装置挖潜增效中,在保证溶剂质量的基础上提升去蜡油收率,较大化减少脱蜡各环节能源消耗。此外,在脱蜡过程中,可以用青性气体代替水蒸气,将惰性气体气提以及溶剂干燥工艺协调统一,解决水蒸气作用下的相变问题,彻底干燥脱蜡溶剂,在改变蜡结晶基础上防止水在溶剂脱蜡厂装置内部循环,提高溶剂干燥度的同时解决冷却器泄露问题,减少脱蜡加工中消耗的各类原料以及投人其中的成本。
在工艺改进过程中,要优化热溶剂再利用环节,根据常规流程下热系统进料情况,借助溶剂脱蜡厂装置的溶剂回收系统,回收再蒸出的部分溶剂的同时送出部分温度适中的溶剂,作为脱蜡中的温洗溶剂,促使繁杂的温洗流程很加简化,在控制空冷负荷基础上提升节能效果。此外,在挖潜增效方面,也可以将助滤剂合理化应用其中,比如,甲基丙烯酸醋、烷基水杨酸醋、烯烃共聚物,充分发挥多方面优点作用,合理改变蜡结晶的同时加快过滤速度,减少滤饼含油量,确保溶剂脱蜡厂装置有着较高的处理能力和脱蜡油收率。
<二>、故障现象
从溶剂脱蜡设备装置14#溶剂脱蜡设备的运行情况来看,由于内管积蜡或冻结,造成刮刀卡死或链轮承受负荷过大,使安 全销被剪断,链轮端面与该处卡簧摩擦,使卡簧失效,链轮向外移动,造成溶剂脱蜡设备常发生链轮产生轴向位移的故障,严重影响装置正常运行。
1原因分析
1)链轮托盘设计不合理,表现在:①此设备为链条传动设备,而链条传动的缺点就是传动平稳性较差,工作中有冲击和噪声,易产生振动;②由于工艺温度在-15~30℃之间,原料在套管内部极易产生冻结,增加了刮刀轴的载荷,而刮刀轴又通过链轮托盘与链轮连接,从而使链轮运转无法保证平稳性,产生振动;③根据设备安装要求,所有12个链轮要在同一个平面内,允许误差±1mm检修时难免会产生误差;④润滑油溶剂脱蜡在安 全销被剪断瞬间,轴不会马上停转,这样就会有振动,由于链轮和链轮托盘已经不是一体振动过程,会产生轴向力,同时销子断裂后断裂面的凸处在转动过程中,很有可能与链轮摩擦,向外顶链轮,链轮就受到了轴向力的影响;⑤选用的4917轴承,即长圆柱滚子轴承,这种轴承只承受径向载荷,一旦产生较大的轴向力便起不到定位的作用。综合以上原因,会导致链轮与卡簧摩擦使得卡簧失效、链轮磨损。严重时链轮掉出,链条崩断脱落。
(2>链轮前端部轴孔与链轮托盘轴肩配合处的间隙不合理,表现在:链轮前端部轴孔与链轮托盘轴肩配合处的间隙多达2mm;无法保证卡簧的接触面积,从而起不到轴向定位的作用。合理的间隙范围在0.50~0.80mm。
2改进措施
在与原链轮的顶丝孔成90°位置增加了两个M10顶丝孔。同时制作链轮定位帽,对链轮进行二次定位,并且利用链轮传动轴端部的M16螺纹固定,这样即使在卡簧失效的情况下,链轮也可在轴头帽的压紧下进行限位,从而防止链轮发生轴向位移的故障。
将链轮前端部轴孔与链轮托盘轴肩配合处的间隙由原来的2.00mm减小到现在的0.80mm;士曾大了卡簧接触面积,地防止了链轮在链轮托盘上的轴向位移。
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