溶剂脱蜡是石油产品精制的一种重要方法。润滑油原料通过溶剂稀释和冷冻,使其中的蜡结晶析出,从而降低润滑油凝固点的过程。工业上将含蜡原油通过原油蒸馏所得到的润滑油馏分,经过溶剂精制、溶剂脱蜡和加氢精制可制成润滑油和石蜡。
溶剂脱蜡厂技术发展概况与提高蜡收率工艺调整
[一]、酮苯脱蜡设备厂技术发展概况
1国际酮苯脱蜡设备厂技术的发展
随着石油制取润滑油的需要,脱蜡技术应运而生。人们采用的脱蜡办法是冷冻沉降法,这种脱蜡法后来发展为冷榨脱蜡,即将原料油放人溶剂脱蜡厂内用冷冻剂冷却代替天然冷冻,用压榨过滤代替自然沉降。随着生产的发展,人们需要豁度较高的润滑油。
使用的溶剂是丙酮和苯的混合溶剂,蜡的分离采用了回转式过滤机。以后的改进是以丁酮代替丙酮、甲 苯代替苯,这就是酮苯脱蜡设备厂过程,是现代用得较广泛的脱蜡工艺。
酮苯脱蜡设备厂工艺出现以来,酮苯脱蜡设备厂仍然是较常用的工艺,所用溶剂主要是丁酮一甲 苯。
2我国酮苯脱蜡设备厂技术的发展
我国酮苯脱蜡设备厂装置于1954年在大连石化公司炼油厂建成投产,采用溶剂为丙酮一苯一甲 苯。从1977年脱蜡溶剂逐步改为丁酮一甲 苯溶剂,现已广泛使用。
在工艺技术上,我国逐步开发了稀释点后移、多效蒸发、溶剂干燥、蜡膏冷量利用、稀冷脱蜡、滤液循环等新工艺。由于这些新工艺的改进和操作水平的提高,脱蜡装置的能耗、溶剂消耗大幅下降。
[二]、提高蜡收率的工艺调整
装置改为单脱以后,设计的脱蜡段制冷量出现过剩情况,为充分利用装置冷量,把脱蜡段过剩的冷量移至脱油段使用,通过降低段脱油段过滤温度,减少了低熔点石蜡组分的损失,达到增产石蜡的目的。
润滑油溶剂脱蜡设备厂在实际生产中,通过现场改造,把原并联的溶剂氨器冷却器改为串联,把一台-15℃氨气冷却器改为-25℃,以达到深冷降温的作用。新增一条溶剂管线用于转移脱蜡段溶剂至脱油段,控制脱油段温度提升幅度,实现脱油段低温过滤。
1装置原料
装置加工的原料为蒸馏装置减三线蜡油,从原料性质分析数据看,原料性质基本保持稳定。
2调整过程
装置为了提高蜡收率,在调整脱油段过滤温度操作中,按以下两步进行。
一步,装置设计数据是以双脱制定的,装置冷冻能力大,脱蜡段进料温度低,单脱时可以通过停用脱油段加热器来降低脱油段进料温度,提高蜡收率。
二步,为进一步降低脱油一段、二段过滤温度,对装置进行适应性改造,将剩余制冷能力和脱蜡段低温溶剂挪到脱油段使用,来降低脱油段溶剂温度。
为防止由于过滤温度降低带来的质量波动,脱油一段增开了一台滤机,通过增加过滤面积达到降低过滤速度的目的,的控制了蜡含油指标,保证产品质量合格。
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