湖北蜡精致设备订做_东光天诚机械定制溶剂脱蜡

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最后更新: 2024-11-19 15:05
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详细说明
由石蜡基和中间基原油(见原油评价)蒸馏得到的润滑油原料中都含有蜡。这些蜡的存在会影响润滑油的低温流动性能。由于蜡的沸点与润滑油馏分相近,不能用蒸馏的方法进行分离,但蜡的凝固点较高,逐渐降低温度,蜡就从润滑油中结晶析出,从而可通过过滤或离心分离的方法将蜡与油分离。在低温条件下,润滑油的粘度很大,所生成的蜡结晶细小,使过滤或离心分离很困难。因此,需加入一些在低温时对油的溶解度很大而对蜡的溶解度很小的溶剂进行稀释。苯类溶剂能很好地溶解润滑油,但它对蜡的溶解度也较大。酮类溶剂对蜡的溶解度则很小。因此,常在苯类溶剂中加入一些丙酮或甲基乙基酮以降低苯类溶剂对蜡的溶解度。
酮苯脱蜡提高冷冻系统运行效率同存在问题下一步调整方向
其一、提高冷冻系统运行效率
冷冻系统脱风,尤其是高温季节,根据冷冻高压压力情况每月对氨空冷、氨罐彻底脱风,保证冷冻高压满足氨压机运行要求。
氨系统脱废油,酮苯脱蜡每次热化均安排脱废油,热虹吸罐低点每周脱废油1次,溶剂套管、氨冷器、氨罐、经济器、冷冻机油冷却器,每月脱废油1次,提高换热及冷冻机效率、增加换热面积、提高传热系数,提高氨系统冷却效果,降低冷冻负荷。
全开套管蒸发线控制阀副线,减小蒸发线控制阀处缩径气速快及管线U型易积液的影响,降低蒸发压力,从源头解决D133上液面和氨压机人口挂蜡的问题。
组织技术攻关,研究调整氨压机出人口压力及温度设定值,通过调整,不再出现氨压机因为警报退负荷,造成过滤机进料温度波动,进而影响蜡收率的现象发生。
通过以上措施,应对高温季节不良影响,冷冻系统瓶颈,降低过滤机进料温度2℃以上。
对回收二、三次塔顶负荷进行转移,合理分配各空冷负荷,发挥空冷较大能力,降低溶剂冷后温度,降低末次塔压力,通过调整,二、三次塔溶剂冷后温度由56℃降至46℃,末次塔压力由0.11MPa(A)降至0.09MPa(A),进一步降低溶剂消耗,保证装置大处理量下的蜡收率。
其二、存在问题及下一步调整方向
1存在的问题
润滑油溶剂脱蜡设备装置通过各系统的工艺优化调整,蜡收率大幅提高,较高可到41.2%,同时蜡含油可控制在0.5%以下,产品质量相对稳定。但是提高蜡收率是通过降低过滤温度来实现的,而低温过滤带来的是装置电耗的增加。
虽然在整个工艺调整阶段蜡含油指标都合格,但从后期连续生产来看,还是有个别馏出口质量不合格,溶剂脱蜡设备主要是部分操作参数波动、或者原料出现变化以及蒸馏装置调整减压侧线产品造成,由于低温下的溶剂溶解能力下降,脱油段脱油能力下降,导致装置在质量方面的抗干扰能力下降,所以产品质量有时出现不合格。
在装置进行节能调整后,装置的总能耗得到了降低,增加了效益。由于装置运行中新鲜溶剂循环比例的变化,装置能耗下降了6.82kg标油/t,使装置的生产成本得到了进一步的降低。
2下一步调整方向
为进一步节约加工成本、增产增收,润滑油溶剂脱蜡设备装置从工艺、设备两方面着手进行分析,还有诸多改变、提高的措施,主要有以下三个方面,一是降低蜡含油,继续提高蜡收率;二是降低装置能耗,比如进一步提高保温、保冷效果;三是降低其他各项消耗,比如设备配件消耗、三剂消耗、润滑油消耗、人工成本等。
原料的蜡潜含量决定和限制了蜡收率,通过比对,现阶段的蜡收率与原料蜡含量还有一定差距。
这就需要从精细操作着手,避免由于生产波动带来的蜡损失。
润滑油溶剂脱蜡设备装置通过生产调整,现已基本实现了单脱生产,但装置的能耗高于原设计为单脱的装置。为进一步节能降耗、优化生产,装置还需要进行适当的工艺动改,除此之外,引进先进的集成控制系统、自动温洗滤机系统、节能变频设备使用等,都是行之的节能措施。
另外,生产的调整要以原料的分析数据为依据,要根据分析数据变化及时调整操作,努力实现高收率的目标。
东光县天诚机械厂(http://www.dgtczlj.com)从事石蜡成型机溶剂脱蜡全自动石蜡成型机产品销售国内50多家大中型石油化工企业。多年来在石化机械方面具有较高的声誉。热忱欢迎各界朋友惠顾本厂,携手合作!
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